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履帶拖拉機車架大梁振動時效去應力效果分析

某公司新研發(fā)了一款履帶拖拉機產品,該產品使用初期曾出現(xiàn)大量的車架大梁斷裂現(xiàn)象,根據(jù)斷口形貌,其屬疲勞斷裂,而且其斷裂部位均產生在車架大梁的中間區(qū)域,具有共性。而殘余應力就是導致大梁斷裂現(xiàn)象的主要原因,本文采用了振動時效工藝消除車架大梁殘余應力,通過對車架大梁殘余應力檢測來分析振動去應力效果。

試驗方法

本次試驗工件為三臺拖拉機車架,首先對拖拉機車架大梁進行殘余應力測試,確定其殘余應力水平及分布狀態(tài),再對車架進行振動時效去應力,同時對其振動時效后進行殘余應力測試(在相同的位置并用相同的測試參數(shù)),比較振動時效前后其殘余應力的變化,并最終確定*佳振動時效工藝參數(shù)。

振動時效設備及參數(shù)

采用JH-300A全功能頻譜振動時效設備,振動時效的工藝參數(shù);振動頻率為1200r/min,激振力為50KN(對應的偏心距為1.5mm);振動時間為24min。

殘余應力測試位置

履帶拖拉機車架大梁材料為45鋼,其用C型槽鋼與腹板阻焊而成。殘余應力測試位置在槽鋼與腹板對接的焊縫邊沿距焊縫2-4mm處。

結果分析

振動時效前的殘余應力

從對三臺車架的殘余應力測試結果可以看出,車架在進行振動時效前其殘余應力普遍較高,其峰值已達到了車架材料屈服強度的一半。由于車架結構復雜,所測應力是焊接殘余應力和結構殘余應力共同作用的結果,因此其殘余應力分布沒有明顯的規(guī)律,三臺車架的殘余應力水平差別很大,其中一臺車架的殘余應力明顯低于另外兩臺,這表明車架在生產中執(zhí)行的生產工藝對其殘余應力有很大的影響。

振動時效后的殘余應力

三臺車架經振動時效后殘余應力均值普遍下降(分別下降29%,39%,38.8%),而且經過振動時效后所有原來高應力值均有所下降,部分低應力值有所上升。這表明經過振動時效后工件的殘余應力均化程度有很大提高。經過振動時效后工件的殘余應力重新分布達到了更加穩(wěn)定的狀態(tài)。

結論

1. 履帶拖拉機車架大梁焊后內部殘余應力太高,使用過程中動應力與殘余應力的疊加使應力集中區(qū)超過了其材料的屈服強度,這是造成履帶拖拉機在使用過程中其車架大梁斷裂的直接原因。

2. 振動時效能改善拖拉機車架大梁的殘余應力分布,降低殘余應力峰值。

3. 采用振動時效可提高履帶拖拉機車架大梁的疲勞壽命,提高履帶拖拉機的質量。

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