技術(shù)資訊
風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架焊縫殘余應(yīng)力測(cè)試

兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)是風(fēng)力發(fā)電的關(guān)鍵設(shè)備,其重量達(dá)幾十噸,安裝在80m以上高的鐵塔上,要連續(xù)運(yùn)行20年以上,對(duì)其技術(shù)和質(zhì)量要求非??量獭:缚p殘余應(yīng)力會(huì)嚴(yán)重影響風(fēng)力發(fā)電機(jī)的使用壽命和安全性,因此需要引起重視。

本文以兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架為研究對(duì)象,采用盲孔法對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架退火前后焊接區(qū)進(jìn)行殘余應(yīng)力測(cè)試,從而了解轉(zhuǎn)子支架焊接區(qū)退火前后殘余應(yīng)力的分布及變化規(guī)律,并驗(yàn)證熱處理工藝效果。

測(cè)試工況的確定

試驗(yàn)試件是一個(gè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架,分別對(duì)轉(zhuǎn)子支架的磁軛縱焊縫、盤(pán)拼接焊縫和盤(pán)與磁軛的外環(huán)焊縫三處位置進(jìn)行焊接殘余應(yīng)力測(cè)試。以同一轉(zhuǎn)子支架熱處理退火前、后的殘余應(yīng)力前后的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

測(cè)試儀器和測(cè)點(diǎn)布置方案

試驗(yàn)儀器和設(shè)備

儀器采用南京聚航科技生產(chǎn)有限公司的JHMK多點(diǎn)殘余應(yīng)力測(cè)量系統(tǒng),由JHYC靜態(tài)應(yīng)變儀和JHZK鉆孔裝置組成。儀器精度高。測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確。

轉(zhuǎn)子支架的測(cè)點(diǎn)布置方案

把轉(zhuǎn)子支架縱焊縫均勻分成三段,根據(jù)磁記錄儀在三段待測(cè)區(qū)所記錄的應(yīng)力分布曲線,分別在焊縫和溶合區(qū)上選取各段中最大的峰值點(diǎn)作為待測(cè)點(diǎn);在轉(zhuǎn)子支架盤(pán)面上的兩道拼接焊縫上,分別在焊縫和溶合區(qū)上選取一個(gè)最大的峰值點(diǎn)作為待測(cè)點(diǎn);在轉(zhuǎn)子支架的盤(pán)與磁軛外環(huán)焊縫上同樣將焊縫分成等長(zhǎng)的三段,選取三段中在焊縫和溶合區(qū)上最大的峰值點(diǎn)作為待測(cè)點(diǎn)。單次的所有測(cè)試點(diǎn)數(shù)為13個(gè)。

對(duì)上述所選的測(cè)試點(diǎn)分別進(jìn)行貼片、打孔。打孔位置為應(yīng)變片中心點(diǎn),孔徑為1.5mm,孔深為2mm。采用靜態(tài)應(yīng)變儀記錄打孔后所釋放的應(yīng)變值,并對(duì)后期的數(shù)據(jù)修正處理,計(jì)算出該點(diǎn)的殘余應(yīng)力值。

測(cè)量結(jié)果

轉(zhuǎn)子支架縱焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率列于表1;盤(pán)拼接焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率列于表2;盤(pán)與磁軛的外環(huán)焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率列于表3;轉(zhuǎn)子支架退火前、退火后殘余應(yīng)力值見(jiàn)圖1。

1 轉(zhuǎn)子支架縱焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率

序號(hào)

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2

退火前最大應(yīng)力

454.0

319.3

477.0

562.2

151.9

338.5

退火后最大應(yīng)力

79.5

109.4

98.7

80.6

-0.8

134.5

應(yīng)力消除率

82.5

65.7

79.3

85.7

拉應(yīng)力轉(zhuǎn)成壓應(yīng)力

60.3

2 盤(pán)拼接焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率

序號(hào)

4-1

4-2

5-1

5-2

退火前最大應(yīng)力

-360.5

-225.7

227.0

276.0

退火后最大應(yīng)力

99.9

196.1

321.7

169.5

應(yīng)力消除率

壓應(yīng)力轉(zhuǎn)成拉應(yīng)力

壓應(yīng)力轉(zhuǎn)成拉應(yīng)力

-41.7

38.6

3盤(pán)與磁軛的外環(huán)焊縫退火前、后最大應(yīng)力值及應(yīng)力消除率

序號(hào)

6-1

6-2

6-3

退火前最大應(yīng)力

370.1

589.6

803.8

退火后最大應(yīng)力

282.5

374.2

314.73

應(yīng)力消除率

23.7

36.5

60.8

 

1 轉(zhuǎn)子支架退火前、退火后殘余應(yīng)力值

風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架.png

數(shù)據(jù)分析討論

從表1、2、3可以看出,退火后,各測(cè)量區(qū)的最大主應(yīng)力的平均值都有所下降。從表1可以看出,轉(zhuǎn)子支架縱焊縫最大主應(yīng)力平均下降74.7%左右;從表3可看出,盤(pán)與磁軛的外環(huán)焊縫最大主應(yīng)力平均下降40.33%左右。轉(zhuǎn)子支架縱焊縫2-2點(diǎn)的最大應(yīng)力值由562.2MPa降為80.6MPa;盤(pán)與磁軛的外環(huán)焊縫6-3點(diǎn)的最大應(yīng)力值由803.8MPa降為314.7MPa。由此可見(jiàn),退火消除殘余應(yīng)力的效果非常顯著。

由圖1還可以看出,退火后與退火前相比,退火后應(yīng)力均化效果明顯,這就保證了轉(zhuǎn)子支架使用過(guò)程中的穩(wěn)定性。

總結(jié)

1. 通過(guò)對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架焊縫退火前后殘余應(yīng)力對(duì)比,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子支架焊縫熱處理前后應(yīng)力變化明顯,熱處理消除應(yīng)力效果較好。

2. 按照機(jī)械行業(yè)焊接構(gòu)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,焊縫區(qū)的峰值應(yīng)力下降率超過(guò)20%,則此工藝即為有效,由此表明該退火工藝滿足工程需求;

3. 在退火處理后的應(yīng)力均化效果與熱處理前相比,發(fā)生了明顯的變化。退火處理后,保證了風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架使用過(guò)程中的穩(wěn)定性。

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